(通讯员 李燕)百日攻坚活动开展以来,大港油田采油五厂输注作业区以“劳动竞赛+擂台攻坚”双驱动模式,聚焦能耗关键指标,统筹推进设备优选、输量调控与管线维护,以擂台赛点燃全员攻坚热情,让降耗增效从“全员参与”升级为“全员竞速”。全体员工围绕“降能耗、提效益”目标,精准施策、协同发力,从设备养护、参数优化到技术攻坚,各项举措均紧扣能耗关键节点,全力提升生产效能。
污水处理组以劳动竞赛为契机,紧扣“注好水、精注水”目标,精细调控注水参数,加强水系统收油与水质监测,确保注入水质达标、水量精准,有效支撑了地层能量补充和原油采收率的提升。注水系统通过优化加药和清洗管网,水质达标率保持在99%以上,净水剂的添加量由2635千克/月降至50千克/月。注水班组还针对高压区块注水压力波动问题,开展专项调控试验,优化注水泵运行组合,使系统效率提升5%,注水单耗降低0.8千瓦时每立方米。竞赛开战以来,班组积极开展管线清洗与水系统收油工作,清洗5#罐至除油罐管线,减少管内油泥对泵效及注水水质的影响,整个水系统合计收油57次,共计1740方,合870吨。
原油处理组将降耗目标分解到每个环节、落实到每位员工,通过精益管控打出“组合拳”,在竞赛中比出干劲、赛出实效,切实推动能耗下降、效率提升。
他们运用系统思维推进降本增效,动态优化输油参数,将日输油量精准稳定在4500立方米,实现了输油系统低耗、高效、平稳运行。通过数据分析将排砂频率由每周4次调减至2次,有效减少携排砂外供水量,每月可节电1000千瓦时,实现电力资源的高效利用。技术人员重点攻克管线回压高的难题,通过科学调整投球清杂作业频次,保障原油外输“大动脉”畅通。通过优化脱水炉参数降低耗气量,实现单方油耗气由2.24m³降至2.00m³,三条油气外输管道共计通球8次,降低回压。目前系统回压下降2%,输油效率显著提升,外输单耗成功降低0.19千瓦时每立方米。
劳动竞赛不仅是技能的比拼,更是责任的担当。从精益管控到技术突破,从单点攻坚到系统提升,输注作业区以劳动竞赛为“助推器”,不仅实现了实现了单耗降低、注水效率和合格率双提升,更凝聚了全员攻坚的强大合力,为完成全年生产目标、推动高质量发展奠定了坚实基础。
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